公司圍繞“安全、管理、操作、設(shè)備、工藝”等有利于提高企業(yè)管理水平的 措施,為促進安全生產(chǎn),提高生產(chǎn)效率,實施節(jié)能降耗的“小發(fā)明、小創(chuàng)造、小革新、小設(shè)計、小建議”;以“小、實、活、新”為原則、多措并舉,降本降耗開源節(jié)支、主抓技術(shù)革新、工藝平穩(wěn)性管理、圍繞安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗等中心工作,動員廣大職工深入開展“五小”創(chuàng)新活動,充分調(diào)動職工積極性、激發(fā)職工的創(chuàng)新活力、激發(fā)員工的創(chuàng)造熱情,促進并鞏固公司產(chǎn)品質(zhì)量、推動節(jié)能降本增效計劃,穩(wěn)步有序發(fā)展;針對技術(shù)革新、降本減費、節(jié)能減排、安全環(huán)保、管理服務(wù)等重點難點問題,公司每季度征集創(chuàng)新攻關(guān)項目、開展課題研究、成立評審團隊、召開專題會議,制定“五小”創(chuàng)新實施辦法,評審獎勵辦法,開展創(chuàng)新工作,有助力企業(yè)穩(wěn)定、提高生產(chǎn)經(jīng)營管理水平;提高設(shè)備使用效率、減輕員工勞動負荷、保證安全生產(chǎn)、有助于促進隱患整改的進展速度;改進操作技術(shù)、促進了設(shè)備的升級換代、達到節(jié)能減排降耗目的;提升企業(yè)管理、促進精神文明建設(shè)、弘揚企業(yè)文化。
“自開展‘五小’創(chuàng)新活動以來,我們充分調(diào)動職工集智創(chuàng)新、協(xié)同攻關(guān)的積極性,大家積極參與、建言獻策,在降本增效、優(yōu)化操作等方面提出很好的建議和思路。以裝置為單位開展團隊協(xié)作技術(shù)項目創(chuàng)新”。公司相關(guān)負責(zé)人說,同時還建立裝置管理團隊、黨支部書記等為主的“五小”創(chuàng)新活動評審工作小組和創(chuàng)新隊伍,對職工提出的建議進行評定,積極推動實施。通過多項舉措,激發(fā)一線職工創(chuàng)新創(chuàng)效能力,使近兩年來的“五小”創(chuàng)新成果層出不窮,形成了人人敢創(chuàng)新、人人會創(chuàng)新、人人善創(chuàng)新的良好局面。目前,截止2022年年底公司取得各類創(chuàng)新成果60余項,為企業(yè)降本增效達10余萬元。
公司完成1#-4#電石爐清潔生產(chǎn)改造和5#電石爐置換建設(shè)項目,并按期投入生產(chǎn)運行。經(jīng)近一年的生產(chǎn)運行表現(xiàn)出白灰產(chǎn)品在輸送過程中距離長、轉(zhuǎn)角多、位差變化大導(dǎo)致白灰粉末率高,每天產(chǎn)生白灰粉末約130噸,嚴(yán)重影響白灰消耗。
為此公司成立攻關(guān)小組,從生產(chǎn)系統(tǒng)的各個環(huán)節(jié)入手,對比原料廢棄物統(tǒng)計數(shù)據(jù)和盤庫核算消耗指標(biāo),將重點技改攻關(guān)鎖定在如何降低白灰粉沫率的課題上。攻關(guān)小組反復(fù)針對瓶頸問題,咨詢同行業(yè)先進的控制方式,并和設(shè)備制作廠家溝通,結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備的運行特點,組織對白灰輸送過程的緩沖裝置進行改造,大大降低了白灰損耗,為公司降本降耗打下了堅實的基礎(chǔ),同時實現(xiàn)了白灰達到公司消耗指標(biāo)的控制要求。
通過對白灰物料輸送過程的分析論證,一是在白灰窯轉(zhuǎn)角料倉內(nèi)安裝料位儀,控制料位高度1.5m-2m,降低白灰在下落過程中的破損率;二是在1#-5#爐混料倉處直接制作緩沖溜槽,杜絕物料墜落摔打造成破損;三是在5#轉(zhuǎn)角制作緩沖溜槽,減少輸送破碎;四是嚴(yán)格控制配料站料倉料位始終在7米以上,降低高位差形成物料摔拌,降低白灰破損率。通過對白灰輸送系統(tǒng)的改造和管理,有效降低了白灰輸送過程造成的破損浪費,達到控制消耗,提升經(jīng)濟效益的目的。
通過驗證改造前后數(shù)據(jù)對比:技改前每日配料站白灰面子篩余量平均在130噸左右,電石爐樓頂散點除塵灰在120噸/日左右;改造后配料站篩余量平均控制在110噸/日,電石爐散點除塵灰降低至80噸左右。綜合下降40噸/日,每月可減少白灰面子1200噸,若每噸白灰制造成本按298元計算,即每月節(jié)約白灰費用約:1200×298=357600元。